浮法生產(chǎn)線主要使用能源是天然氣,天然氣能耗占生產(chǎn)成本的60%以上,天然氣能耗的高低與天然氣的熱值、原料成分、熔窯保溫措施以及熔化工藝制度等密切相關。一般來說,國內大部分玻璃生產(chǎn)企業(yè)的原料都很難達到高品質要求,通常會采用高溫熔化來彌補原料品質缺陷對玻璃質量的影響,但如此一來生產(chǎn)能耗就會非常高。
滇凱公司的浮法生產(chǎn)線采用的也是高溫熔化工藝,由于近年來天然氣、碎玻璃等價格持續(xù)上漲,生產(chǎn)成本的巨大壓力嚴重影響公司的經(jīng)濟運行質量。如何改變現(xiàn)狀走出一條適合自己快速發(fā)展的道路?浮法工藝攻關小組的成員們有了一個大膽的想法——調整熔化工藝制度。
浮法工藝攻關小組從產(chǎn)生質量缺陷的主要因素著手,不斷嘗試調整熔化工藝制度。考慮到產(chǎn)品中氣泡產(chǎn)生的主要原因是池底溫度過高,要解決點狀缺陷就必須降低池底溫度,每一次參數(shù)的微調,都可能引起質量的大幅波動,攻關小組頂住壓力,秉承“敢于否定自己”的工作理念,不斷嘗試調整。過程中,參數(shù)的變動規(guī)律讓工藝小組成員震驚,在碎玻璃配比適當下調的情況下,天然氣日耗不增反降。據(jù)攻關小組成員介紹:“按照常規(guī),碎玻璃添加配比下降,天然氣消耗必定會上升,因為碎玻璃起到助熔、降低能耗的作用,而目前公司的熔化工藝已基本達到低溫熔化,如此一來既能解決主要的質量問題,又能降低天然氣消耗,從而達到節(jié)能目的”。這一做法顛覆了浮法玻璃生產(chǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)思想,實現(xiàn)了工藝技術的革新。
本次工藝制度的突破大幅降低了生產(chǎn)成本,減弱了能耗因素對公司發(fā)展的制約。同時也讓大家深刻地意識到,固有標準也不一定是最佳的,面對新環(huán)境、新形勢,要勇于嘗試和創(chuàng)新,進一步革新工藝技術。信念改變思維,思維改變心態(tài),心態(tài)改變行動。下一步,滇凱公司浮法工藝攻關小組將再向超低溫熔化發(fā)起挑戰(zhàn),進一步提高公司的經(jīng)濟運行質量,為公司今年實現(xiàn)目標全力以赴。